Dezastru lângă Khanty-Mansiysk | |
---|---|
Informatii generale | |
data | 17 mai 1986 |
Timp | 17:57 (15:57 ora Moscovei ) |
Caracter | Defecțiune în aer din cauza supraîncărcării |
Cauză | Eroare echipaj |
Loc | 19 km de Khanty-Mansiysk ( KhMAO , RSFSR , URSS ) |
mort |
|
Avioane | |
Yak- 40 Aeroflot | |
Model | Iac-40 |
Companie aeriană | Khanty-Mansi JSC, Tyumen UGA |
Afiliere | URSS MGA (" Aeroflot ") |
Punct de plecare | Khanty-Mansiysk |
Destinaţie | Khanty-Mansiysk |
Zbor | zborul cu avionul |
Numărul consiliului | URSS-87928 |
Data de lansare | 1977 |
Echipajul | 5 |
mort | 5 (toate) |
Sâmbătă , 17 mai 1986, în vecinătatea orașului Khanty-Mansiysk , un Aeroflot Yak-40 s-a prăbușit , ucigând 5 persoane.
Yak-40 cu numărul de coadă 87928 (fabrică - 9741955, serie - 55-19) a fost lansat de Uzina de Aviație Saratov în 1977 și transferat Ministerului Aviației Civile , care până la 22 noiembrie l-a trimis escadronului aerian Khanty-Mansiysk. al Administrației Aviației Civile Tyumen [1] [2] .
Aeronava a trebuit să efectueze un zbor după înlocuirea trenului de aterizare frontal efectuată la baza tehnică de aviație (ATB) a aeroportului Khanty-Mansiysk . Un survol al aeronavei nu a fost planificat, prin urmare, nu au fost depuse cereri la echipa de zbor pentru survol. Dar apoi supervizorul de tură ATB V. V. Nabokikh a depus totuși o cerere la Departamentul de producție și expediere ATB (PDO ATB) pentru un zbor de control al avionului de linie, pentru care a fost chemat un echipaj de rezervă ( comandant (FAC) S. A. Khomyakov , copilotul I Yu. Laletin și inginerul de zbor P. A. Veshkurtsev ), care nici măcar nu a fost pregătit corespunzător pentru zbor. Deoarece nu au fost emise sarcini de survol, comandantul a folosit ceea ce a fost semnat pentru rezervă, unde a intrat independent în supervizorul de tură al inginerului ATB V.V. Nabokikh, precum și în tehnicianul de aeronave P.A. După pregătirea premergătoare zborului, s-a decis decolarea cu un nivel de zbor de 7800 de metri, pentru care a fost dat permisiunea de către controlorul de trafic aerian , în timp ce conform planului pentru zboruri de antrenament [1] .
Echipajul a rulat mai întâi aeronava, apoi a rulat la parcare și a răcit frânele roților, iar apoi la 17:36 (15:36 ora Moscovei ) a decolat de la aeroport pentru a efectua un zbor de control în cerc și apoi a aterizat. Însă după plecare, echipajul a solicitat un nivel de zbor de 7800 de metri, care în niciun caz nu corespundea obiectivelor zborului la solicitarea PDO, iar la ora 17:48 a raportat că a atins nivelul de zbor de 6000 de metri, după care au cerut permisiunea de a finaliza sarcina în 5 minute la această altitudine. În plus, la o viteză de 380-390 km/h și cu o funcționare constantă a motorului (91%), s-au făcut mai multe viraje cu o rulare de până la 60 ° cu suprasarcini de cel mult două ori. La ora 17:56:56, Yak-40 a ieșit din virajul la stânga cu o suprasarcină și jumătate, iar ruliu a fost eliminat, în timp ce viteza a fost redusă la 360 km/h din cauza devierii volanului „spre sine. ” (nasul ridicat) [1] .
După 14 secunde (17:57:10) echipajul a respins eleroanele și cârma pentru a crea un mal drept și a început să ruleze . Dar volanul era încă deviat „pe el însuși”, drept urmare, după 8 secunde, avionul, răsturnându-se „pe spate”, și-a coborât deja nasul și a început să-și coboare altitudinea, continuând să se rotească. Viteza a ajuns la 470 km/h, când echipajul a redus modul de funcționare al tuturor celor trei motoare la 73%, iar la 17:57:31 aeronava a ieșit din rotație. Yak-40 cobora cu o viteză verticală de 100 m/s când echipajul a început să-l scoată din coborâre. Dar la ora 17:57:34 la o altitudine de 4.500 de metri și la o viteză de 620 km/h, suprasarcina verticală a ajuns la 5,25 unități, ceea ce este de o dată și jumătate mai mare decât maximul admis conform AFM (3,4). Ca urmare, o piesă s-a separat pe consola aripii stângi, care apoi s-a izbit în chilă și a demolat-o, împreună cu stabilizatorii amplasați pe chilă, liftul și cârmă . Yak-40 a pierdut controlul și a intrat în rotație neregulată, în timp ce din cauza supraîncărcărilor, secțiunile clapetelor și o parte din pielea avionului aripii drepte au fost rupte. Apoi avionul s-a prăbușit în pământ și s-a prăbușit complet [1] .
În dimineața zilei următoare, epava avionului de linie a fost detectată din aer și a fost localizată la 19 kilometri de KTA la un azimut de 20 °, la un kilometru de râul Ob și la aproximativ 150 de metri de malul drept al Eroșkinului. conductă. Răspândirea totală a resturilor a ajuns la 2,5 kilometri. Toți cei 5 oameni de la bord au murit [1] [2] .
Concluziile Comisiei [1] :
Concluzie: cauzele dezastrului au fost:
|
|
---|---|
| |
|