Zborul 909 Aeroflot | |
---|---|
| |
Informatii generale | |
data | 6 martie 1976 |
Timp | 00:58 MSK |
Caracter | Cad din tren |
Cauză | Defecțiune tehnică, dezorientare a echipajului |
Loc | 150 m de satul Verkhnyaya Khava ( regiunea Voronezh , RSFSR , URSS ) |
Coordonatele | 51°50′12″ s. SH. 39°54′32″ E e. |
mort | 111 (toate) |
Avioane | |
Model | IL-18E |
Companie aeriană | Aeroflot (CAA armeană, 1. OJSC Erevan ) |
Punct de plecare | Vnukovo , Moscova ( RSFS rusă ) |
Destinaţie | Zvartnots , Erevan ( RSS armeană ) |
Zbor | SU-909 |
Numărul consiliului | CCCP-75408 |
Data de lansare | iunie 1966 |
Pasagerii | 100 |
Echipajul | unsprezece |
Supraviețuitori | 0 |
Accidentul Il-18 de lângă Upper Hava este un dezastru aviatic major care a avut loc în noaptea de 6 martie 1976 . Avionul Il-18E al companiei aeriene Aeroflot efectua un zbor programat SU-909 pe ruta Moscova - Erevan , dar la 52 de minute de la decolare, a avut loc o întrerupere completă a echipamentului electric la bordul său. Piloții au încercat să-și recapete controlul, dar 7 minute după aceea, linia s-a prăbușit la pământ în regiunea Voronezh, lângă satul Verkhnyaya Khava . Toate cele 111 persoane de la bord au fost ucise - 100 de pasageri și 11 membri ai echipajului.
Pentru 2021, prăbușirea zborului 909 rămâne cel mai mare accident aerian din istoria aeronavei Il-18.
Il-18E (număr de înregistrare USSR-75408, fabrica 186009201, seria 092-01) a fost produs de uzina Znamya Truda în iunie 1966 și a fost transferat la Direcția Principală a Flotei Aeriene Civile , care la 29 iunie a aceluiași an a trimis aceasta către Escadrila 1 Aeriană Erevan a Departamentului de Aviație Civilă Armenească al Aeroflot Airlines . Echipat cu patru motoare turbopropulsoare AI-20 fabricate de ZMKB Progress numit după A. G. Ivchenko . În ziua accidentului, avionul de linie în vârstă de 9 ani a finalizat 9.082 de cicluri de decolare și aterizare și a zburat 21.587 de ore [1] .
Aeronava a fost pilotată de un echipaj experimentat de la detașamentul de zbor 279, compoziția sa a fost următoarea:
Patru însoțitori de zbor au lucrat în cabina aeronavei :
Țară | Pasagerii | Echipajul | Total |
---|---|---|---|
URSS | 99 | unsprezece | 110 |
Polonia | unu | 0 | unu |
Total | 100 | unsprezece | 111 |
Zborul SU-909 a decolat de pe aeroportul Vnukovo din Moscova la ora 23:59 MSK (5 martie), transportând 11 membri ai echipajului și 100 de pasageri; aeronava în acel moment era condusă de PIC și de PIC-instructor (el era pe scaunul de copilot; copilotul însuși era pe un scaun rabatabil în cockpit). Înainte de a intra în spațiul aerian din Voronezh , zbura la o altitudine de 7800 de metri deasupra norilor, orizontul natural nu era vizibil.
La ora 00:56 (6 martie), echipajul a raportat în mod neașteptat controlorului de trafic aerian de pe aeroportul Voronezh : Cădem, toate instrumentele au eșuat . Ulterior, piloții au informat în mod repetat controlorul de trafic aerian despre modificarea altitudinii și vitezei și defecțiunea instrumentelor din cabina de pilotaj. La o altitudine de 1100 de metri, ultimul mesaj a fost primit de la Zborul 909: Viteza crește, cădem , iar după aceea comunicarea cu acesta s-a oprit.
La 00:58 MSK, în timp ce se afla într-o poziție verticală, cu un unghi de scufundare de aproximativ 70° și un mal de 5-10°, zborul SU-909 s-a prăbușit într-un câmp de la periferia de vest a satului Verkhnyaya Khava (regiunea Voronej) și a fost complet distrus. Ciocnirea cu solul s-a produs la 150 de metri de marginea satului, nefiind incendiu la locul accidentului. Răspândirea resturilor a fost de 390x120 metri cu un azimut de 220°. Cea mai mare parte a epavei navei se afla la o adâncime de 2 până la 14 metri (direct la locul accidentului). Toate cele 111 persoane aflate la bord au fost ucise.
Vremea reală în zona aeroportului Voronej și a satului Verkhnyaya Khava în intervalul de timp de la 23:50 la 01:20 MSK a fost: înnorărire 10 puncte înălțime 240-270 de metri, zăpadă, furtună de zăpadă, ceață, vizibilitate 1500- 2000 metri, vânt 90° 8- 11 m/s; la nivelul zborului 7800 metri vânt 150° și 45 km/h, limita superioară a norilor 3000-4000 metri.
Interpretarea înregistratoarelor de zbor și analiza traiectoriei navei a arătat că în minutul 52 al zborului (la 00:51 MSK) la nivelul zborului 7800 de metri, în cabina zborului SU-909 s-au produs următoarele:
Din aceasta rezultă că a avut loc o întrerupere de curent de 36 V la 400 Hz, din cauza căreia funcționarea următoarelor instrumente și sisteme a fost întreruptă: sistemul de direcție KS-6, două orizonturi artificiale principale PP-1PM, orizonturi artificiale principale VK -53 și pilot automat AP-6E-3P ; în același timp, ambele orizonturi artificiale PP-1PM ar putea prezenta o rulare zero, spre deosebire de indicațiile orizontului artificial de rezervă AGD-1, iar în cazul unei defecțiuni a sistemului de direcție, piloții nu au fost capabili să identifice și să izoleze instrumentele eșuate, având în vedere că în timpul antrenamentului, piloții folosesc citiri pentru a determina sistemul de curs de lucru al orizontului artificial.
Cu toate cele 7 minute înainte de a cădea la sol, linia a făcut evoluții complexe în ruliu, ceea ce explică ieșirea aeronavei cu rostogoliri semnificative la viteze verticale mari de până la 200 m/s și a indicat viteze de până la 820-860 km/h cu un scăderea și până la 100 m/s viteza verticală și 300 km/h pe instrument în timpul urcării. Servo pilot automat AP-6E-3P au fost împușcate. Încălcarea dublă a orizontului artificial de rezervă AGD-1 (conform decodării înregistratorului parametric) poate fi explicată prin acțiunile piloților în căutarea unei soluții pentru a restabili controlul pierdut al aeronavei.
Potrivit concluziei comisiei, cauza prăbușirii zborului SU-909 a fost o încălcare a indicației poziției spațiale a aeronavei, exprimată în indicații incorecte de rostogolire, înclinare și curs pe orizontul artificial principal și de rezervă și indicatorul de direcție KS-6 din cauza unei căderi de curent de 36 V la 400 Hz, care în condiții de zbor de noapte nu a permis echipajului să iasă din situație.
Nu a fost posibil să se stabilească cauza exactă a căderii de curent a echipamentului. Cele mai probabile motive ar putea fi:
Cu încălcarea RLE al IL-18, echipajul a comutat alimentarea cu energie a orizontului artificial de rezervă AGD-1 în zbor, precum și închiderea manuală a acestuia atunci când căptușeala era într-o rulare de 30-40 °, ceea ce a dus la distorsiunea citirilor AGD-1 în ruliu și înclinare și a făcut dificilă restabilirea orientării spațiale.
Dezvoltarea situației care a dus la dezastru ar putea fi facilitată și de prezența în cockpit a 2 membri ai echipajului „în plus” (copilot și navigator stagiar).
Nici motivul pentru care echipajul nu a folosit orientarea vizuală (posibilă în condiții meteorologice date) pentru a scoate aeronava dintr-o scufundare nu a putut fi stabilit.
În 2011, la locul accidentului a fost ridicat un monument [2] .
|
|
---|---|
| |
|